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雙工位8軸熱處理機床數控系統的開發設計

來源:互聯網

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:數控系統 雙工位 機床

    0 引言

      某客戶一套軸類淬火機床有8個運動軸。其中6個軸只做定位運動,還有2個軸要求既做定位運動,又做旋轉運動。各軸之間不需要做聯動。如何為客戶配置一套經濟實用的控制系統呢?筆者考慮了兩套方案:

      方案1:采用三菱C64CNC數控系統,C64CNC具有多系統功能,每系統內可控制6個NC軸。采用雙系統,每系統內設置4個NC軸。利用其等待功能,可以實現8軸的運行。

      方案2:采用三菱FX2N-10GM做定位控制,系統主控采用三菱FX2N-80PLC。上位顯示控制選用三菱GT1585觸摸屏。

      由于一臺FX2N—PLC可以帶8臺FX2N.10a詛,這樣就易于實現8個軸的控制,由于工作機械并不要求各軸之間的聯動,選用FX2N-lOGM就易于減少控制難度,增加互換性,減少停機時間.而且也經濟實用.經綜合考慮,決定采用第2方案。

    1 總設計方案

     1.1 各個軸的定位動作可以預先編制在其對應的FX2N-1 0GM定位單元內

      只留出“啟動”、“停止”信號給主PLC控制。主PLC控制各軸的“啟動”、“停止”。各軸的手動運行也由主PLC控制。各外圍設備的控制也由主PLC控制。整個自動程序由步進梯形指令完成。

      1.2 由觸摸屏制作各軸的運動控制畫面

      包含其手動部分和自動部分。各個軸的運行距離,運行速度可以在觸摸屏上設置(在FX2N-10GM定位單元內編制的自動加工程序中,其運行距離,運行速度可以用數據寄存器D指定。這樣就很方便在觸摸屏上進行設置)。

    2 FX2N-10GM定位單元的工作特點

      2.1 FX2N-10GM定位單元本身帶有CPU可以不需主PLC而獨立運行

      其運動程序與常規的數控加工程序類似,這樣就很方便操作工人編制程序。運動程序的寫入可以通過手持編程器“E-20TP”寫入,也可以通過專用編程軟件通過電腦寫入。

      2.2 FX2N-10GM定位單元具有絕對值系統檢測功能

      只要設定參數和硬連線完成,上電之后就可以自動檢測,不需要在PLC內編制絕對值系統檢測相關程序。

      2.3 原點設置不需要硬開關

      這對于淬火機床這樣高溫,噴水惡劣工作環境的工作機械來說,減少硬件開關這樣的故障點有重要意義。

      2.4在FX2N-1 0GM定位單元的指令系統中,有一中斷指令COD71

      它的功能是指定運動軸以規定的速度運行。當出現中斷信號后,立即停止(也可以移動指定的距離),該指令對于控制淬火機床的旋轉軸極為實用。

    3 程序設計要點

      3.1 主PLC與FX2N-10GM定位單元之間的信息交換

      FX2N-10GM定位單元可以獨立運行,也可以由主PLC控制運行。由主PLC控制運行時,就需要進行信息交換。這種信息交換由PLC的“FROM”/“TO”指令進行。“FROM”指令用于讀取FX2N.10GM的各種信息。“TO”指令用于向FX2N.10GM寫各種信息。

      下圖是該指令的應用

     
    圖1主PLC與FXl0GM之間的指令交換

    3.2 自動程序的構成


      淬火機床的全自動加工程序可以由兩種方式編制:

      第一種方式

      使用FX2N-10GM的自動加工程序。編程方法類似于數控編程,從第l軸的自動加工程序開始,用其自動加工程序中的M指令向其他軸發出“啟動”、“停止”指令。各軸的停止和等待可以用M指令。

      這種編制程序方式要求對數控編程熟悉,適用于多品種的柔性制造系統。第二種方式

      各軸的工作程序預先寫入FX2N-10GM中。其運行距離,運行速度由數據寄存器D指定。在主PLC程序中,通過步進梯形指令控制各軸的啟動,停止。同時寫入各種運行距離,運行速度數據。還可以通過觸摸屏修改寫入的運行距離和運行速度。

      這種方法簡單明了,程序編制及分析簡單,適用于固定動作機械。在本機床程序設計中,采用第2種方式。

    4 主要技術難點

      4.1 絕對位置檢測系統的建立

      在FX2N-10GM和MR-J2S伺服驅動器之間建立

      絕對位置檢測系統的方法如下:

      在FX2N-10GM一側要做如下設置:
      參數#51=1——(絕對位置檢測有效)
      參數#5 l=X0——該參數對輸入接口定義如下.
      規定0——ABS數據位1
      規定X1——準備發關
      參數#52=Y0——該參數對輸入接口定義如下:
      規定Y0——ABS傳輸模式
      Y1——ABS請求
      Y2——伺服ON

      在MR-J2S伺服驅動器一側,必須進行下列設置參數#1=1000--使用絕對位置系統;硬件連線如圖2

     
    圖2絕對位置檢測系統硬件連線圖

      經上述參數設置和硬連線,上電后,在FX2N-10GM和MR-J2S驅動器之間自動進行絕對位置信息傳遞。建立絕對位置檢測系統。

      4.2 絕對位置檢測系統下的回零操作

      1)設定參數#16=0;——(機械零點數值)
      2)參數#18=2——(無DOG開關模式)
      3)將軸運動到預想零點位置,
      4)按下回零開關(發出回零信號)
      5)發出CRL信號,伺服驅動器的偏差計數器被清零)l
      6)將參數#16--(機械零點數值)的數值寫入當前值寄存器;

      以上5、6項由控制器自動完成,在絕對位置檢測系統下只需進行一次回零操作。

      4.3 關于旋轉軸的定位和旋轉的處理

      旋轉軸的工作要求如下:啟動——定位(等待夾持工件)——旋轉——旋轉停止——定位(等待卸下工作)——結束其旋轉停止信號由熱處理工藝條件決定,無法預先確定。

      由于伺服系統工作在位置控制模式,即使在旋轉過程中,旋轉軸的位置不斷變化。關鍵在于旋轉軸停止旋轉后,如何迅速回到定位位置。如果按原路徑返回,時間就太長了。這是實際工作所不允許的。實際調試中采用中斷功能,即將熱處理工藝完成信號作為中斷信號,在FX2N-10GM定位單元中,該信號為X2。當該信號X2=ON,中斷啟動。

    5 結束語

      基于FX2N-10GM定位單元,配用主PLC+觸摸屏,構成了一套結構簡單,顯示及操作功能豐富。經濟實用的數控系統。具有很強大的柔性生產能力。由于三菱的FX2N-10GM/20GM可以獨立運行,因此可以用其構成多達數十軸的控制系統。用主PLC控制各軸的啟動/停止。這是構成多軸控制系統的好方法。


    (審核編輯: 智匯張瑜)

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